A、蒸發(fā)三塔底溫
B、蒸發(fā)三塔真空度
C、蒸發(fā)三塔液位
D、蒸發(fā)三塔出料濃度
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A、三效蒸發(fā)塔底溫稍偏低
B、三效蒸發(fā)塔出料濃度低不合格
C、蒸發(fā)塔高壓開關啟動
D、蒸發(fā)塔高液位開關啟動
A、損壞填料
B、泛塔
C、高溫開關啟動
D、高壓開關啟動
A、底部蒸氣量達到要求
B、頂溫達到要求
C、底溫達到要求
D、液位足夠高
A、如不考慮蒸氣消耗,底溫越高越好
B、頂溫和底溫都必須嚴格控制
C、只需嚴格控制底溫,頂溫對分離效果沒影響
D、只需嚴格控制頂溫,底溫對分離效果沒影響
A、水萃取苯己進料與工藝冷凝液進料
B、苯汽提塔底部蒸氣與底溫
C、苯汽提塔底部蒸氣與苯己進料
D、苯汽提塔苯己進料與水萃取界面
最新試題
一管道中有一個大小頭,內徑為200mm和150mm,現(xiàn)測內徑為200mm的一端流量為10m3/h,求內徑為150mm的一端的流量為()m3/h。
用質量分數為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸以1:1的比例進行混合,98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所得煙酸SO3質量分數為()。
閃蒸溫度過低將造成蒸餾系統(tǒng)真空下降。
假設苯蒸餾進料量為10m3/h,苯蒸餾年開車時間為8000小時,己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內酰胺損失()。
蒸餾系統(tǒng)餾分質量差的原因有()。
某輸水管道內徑為200mm,流速為4m/s,現(xiàn)增加一支管將其流速降為2m/s,流量不變,問增加的支管中的流速為()m3/s。
設己萃苯流量為23m3/h,密度為0.856kg/L,硫萃出4wt%的苯己流量為8.6m3/h,密度為0.86kg/L,己萃出料苯己含己為21.5%,密度為0.896kg/L,忽略殘液含苯,忽略苯己中含水,則苯己出料流量為()m3/h。
造成堿管堵的原因有()。
蒸餾系統(tǒng)壓力高的原因有()。
熱水系統(tǒng)溫度低的原因有()。