A、低壓蒸氣進料量不夠
B、進料濃度低
C、塔頂回流量太大
D、再沸器回水不暢
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A、蒸氣進料量
B、塔頂回流量
C、進料濃度
D、進料溫度
A、造成蒸發(fā)進一步夾帶
B、反萃取出苯含己高
C、己水緩沖槽含己高
D、蒸發(fā)三塔己水出料含己高
A、反萃取工藝冷凝液進料含己高
B、蒸發(fā)氣相夾帶己內(nèi)酰胺
C、己水緩沖槽向工藝冷凝液槽轉(zhuǎn)料
D、補加的工藝水中含己高
A、工藝冷凝液含己高幾乎只能由蒸發(fā)夾帶引起
B、工藝冷凝液含己高若不及時處理使夾帶更為嚴重
C、工藝冷凝液含己高會影響水萃取效果
D、操作中應(yīng)嚴格控制工藝冷凝液含己,不能過高也不能過低。
最新試題
己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因有()。
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差時,應(yīng)回流至蒸餾進料緩沖槽。
用質(zhì)量分數(shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸以1:1的比例進行混合,98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所得煙酸SO3質(zhì)量分數(shù)為()。
()是己內(nèi)酰胺裝置蒸餾系統(tǒng)壓力高的處理方法之一。
閃蒸系統(tǒng)壓力高的處理有()。
用質(zhì)量分數(shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸配制SO3為8%的煙酸,已知98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所需硫酸/煙酸的體積比為()。
導(dǎo)致蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的原因有()。
蒸餾停車時,熱水系統(tǒng)的蒸氣耗量將增加。
某精餾塔塔頂蒸出氣相量為A,回流量為R,出料量為D,則此塔回流比為()。
堿管堵對蒸餾操作無影響,對蒸餾餾份質(zhì)量有影響。