A、切換閥門之前先排氣確認塔已充滿
B、離子交換進料啟雙泵避免流量波動
C、主控與現(xiàn)場緊密配合避免蒸發(fā)流量波動
D、切換閥門前檢查進出口溫度確認已充分循環(huán)
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A、脫水
B、反沖洗
C、脫己
D、清洗
A、關(guān)A進料閥、關(guān)A出料閥、開B進料再開B出料閥
B、開B進料閥、開B出料閥、關(guān)A進料再關(guān)A出料閥
C、關(guān)A進料閥、開B進料閥、關(guān)A出料閥再開B出料閥
D、開B出料閥、關(guān)A出料閥、開B進料閥再關(guān)A進料閥
A、離子交換進料調(diào)節(jié)閥
B、高位槽液位調(diào)節(jié)閥
C、加氫反應釜液位調(diào)節(jié)閥
D、催化劑過濾進料緩沖槽液位調(diào)節(jié)閥
A、煙酸和環(huán)己酮肟的調(diào)節(jié)方式
B、溫度是否受控
C、負荷調(diào)整不能過猛
D、煙酸和環(huán)己酮肟流量是否能達到
最新試題
蒸發(fā)塔進料20t/h,一塔蒸發(fā)量為進料量的40%,頂部工藝冷凝液回流流量為1.2m3/h,則蒸發(fā)一塔的回流比為()。
設己萃苯流量為23m3/h,密度為0.856kg/L,硫萃出4wt%的苯己流量為8.6m3/h,密度為0.86kg/L,己萃出料苯己含己為21.5%,密度為0.896kg/L,忽略殘液含苯,忽略苯己中含水,則苯己出料流量為()m3/h。
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差時,應回流至蒸餾進料緩沖槽。
熱水系統(tǒng)溫度低的原因有()。
蒸發(fā)真空跌會使閃蒸罐真空跌。
假設苯蒸餾進料量為10m3/h,苯蒸餾年開車時間為8000小時,己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。
某輸水管道內(nèi)徑為200mm,流速為4m/s,現(xiàn)增加一支管將其流速降為2m/s,流量不變,問增加的支管中的流速為()m3/s。
導致蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的原因有()。
己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因有()。
繪圖的比例沒有()。