A、加氫預熱器
B、熱水冷卻器
C、重排冷卻器
D、蒸餾塔上的冷凝器
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你可能感興趣的試題
A、重排循環(huán)泵
B、中和循環(huán)泵
C、熱水泵
D、蒸發(fā)真空泵
A、全開、全關、全開
B、全開、全開、全開
C、全關、全關、全開
D、全關、全開、全開
A、啟動苯進料泵
B、關閉精苯泵與雜苯泵的入口串通閥
C、調節(jié)底部加入蒸氣量,控制液位穩(wěn)定
D、待精苯倉有一定液位后啟動精苯出料泵
A、頂溫
B、底溫
C、苯進料量
D、殘液槽液位
A、通過控制苯的進料量控制
B、用苯進出預熱器的旁路控制
C、通過加入塔底的蒸氣量調節(jié)
D、通過加入預熱器的蒸氣量調節(jié)
最新試題
常用的繪圖軟件有AutoCAD。
()不是己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因。
己萃粗油進料流量為10m3/h,含己70wt%,密度為1.03kg/L;殘液含己0.5%,裝置年開車8000h,假設雜質全留在殘液中,忽略殘液含苯,每年殘液含己損失己內(nèi)酰胺約()噸。
堿管堵對蒸餾操作無影響,對蒸餾餾份質量有影響。
()是己內(nèi)酰胺裝置蒸餾系統(tǒng)壓力高的處理方法之一。
用質量分數(shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸以1:1的比例進行混合,98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所得煙酸SO3質量分數(shù)為()。
某離心泵銘牌的標記軸功率為2.3kW,現(xiàn)用來輸送密度為1200kg/m3的混酸,問泵的實際軸功率為()kW。
蒸餾系統(tǒng)餾分質量差的原因有()。
蒸發(fā)塔進料20t/h,一塔蒸發(fā)量為進料量的40%,頂部工藝冷凝液回流流量為1.2m3/h,則蒸發(fā)一塔的回流比為()。
()不是導至閃蒸罐壓力高的原因。